为应对激烈的市场竞争和确保生产线设备稳定受控、提高运行质量,南岗集团霍城水泥厂在今年的工作中一手抓生产经营,一手抓设备技改,把加强设备检修、技术改造作为应对市场挑战,降低能耗的一项重要举措,不断加大设备技术改造力度,为企业可持续发展提供动力。今年该厂累计投入二百多万元资金对生产线进行进行了更新改造,通过广泛开展技术改造和技术创新活动,有力地提升了传统产业的生产能力。
该厂窑筒体经过多年的运行磨损严重,降低了设备运转率,增大了能耗。今年该厂以设备大修、技改为抓手,把窑头、尾系统电收尘、冷风套、窑筒体、篦冷机等涉及工艺、成本、安全等多项设备确定为重点技术改造升级项目。投入150多万元对篦冷机进行改造,改造后的篦冷机实施已经一个多月,设备运行参数表明技改实施成功,收益甚佳。改造后的篦冷机内通风状况得到良好改善,运行效率进一步提高,篦冷机三次风再利用提高到50-80度,使出窑熟料温度下降,窑运转率提高到92%以上,台时产量与技改前有所大幅度的提高。
该厂在加大技术改造的同时还在精细管理和节本增效方面狠下功夫,在积极推广使用变频器等节能新产品的同时,坚持在小技小改上做文章,持续改进工艺设备和技术。烧成车间今年在大修工作中,组织人员把立磨锁风阀技改为无动力翻板,减少了因磨损严重每2年就得更换一个锁风阀的老大难问题,目前通过使用效果良好,仅此一项为企业节约购买锁风阀费用10000余元,并且还减少了一台30KM的电机,年均节约电量约为109421千瓦;可节约电费41579元;调配库上的输送皮带机在露天容易形成粉尘,特别是遇到刮风下雨雪的天气,更是给员工造成大的劳动强度,车间将皮带机技改为下料溜子直接入库,这一技改减少了一台7.5KM的电机,解决了设备运转率低、扬尘、员工工作量和成本,年均可节约电量约为21888千瓦,电费8317元。通过持续推进技改和对新型节能技术的推广应用,有力促进了该厂的节能降耗工作,实现了节能增效,而且有效改善了职工的生产、工作环境,使企业产品质量和市场竞争能力显著提高。