为进一步加强成本控制,持续开展自主维修工作,宁国水泥厂不断完善降本增效激励机制,动员全厂员工厉行节约,自己动手,自主维修。2014年,该厂自主维修进口减速机轴承、更换0401斗提胶带等大型设备7项。自己动手,完成胜利分厂PH锅炉回灰技改1项,共为工厂节约维修费、拆装费、运输费等约50余万元。自主维修,成效显著。
该厂2500t/d生产线的2314原料磨主减速机为法国进口设备,自1996年投入运行以来,除正常维护保养外,因运转较为正常,从未修理过。但随着运行时间的延长,2014年初,该减速机输出轴轴承内圈局部剥落,设备出现运行不稳定现象,从停机检查情况来看,剥落面积有扩展趋势。为确保设备安全运行,该厂经过专业研讨,制订了2314主减速机维修方案,在2月份二线窑系统检修之际自行组织维修,完成输出轴轴承、右二级齿轮轴及轴承更换。维修后,该减速机运行稳定,各项指标参数正常。仅此一项,就为工厂节约外委维修费用6万元。
像这样的自主维修,还有很多,最具代表性的是三线原料磨主减速机在线更换,任务艰巨。这种大型备件维修更换,以前都是外委,工厂缺乏大型设备安装更换经验,而且为了确保窑系统正常运行,只有40小时左右的更换作业时间!时间紧,任务重,作业小组面临较大的考验。
为了确保检修任务的顺利进行,检修前,胜利分厂组织相关技术人员认真研讨,充分考虑施工过程中可能遇到的各种困难,不断完善检修方案;其次,认真检查、准备各种工器具,确保检修过程中不因工器具原因影响施工进度。施工作业过程中还是遇到了较多困难,原料磨减速机重达130余吨,与磨体紧密结合在一起,这样的“大家伙”怎么在最短时间内拖出来、装进去?说实话,施工之初,大家信心不足,从未进行过这样高难度的作业,能不能在规定时间内完成检修任务,大家心里都没底。但分厂领导不等不靠,一方面为员工鼓劲加油,一方面与技术人员积极探讨,根据过去大型设备安装就位经验,将磨盘、磨辊升起后,使减速机与磨体分离,然后决定先用大型千斤顶将减速机顶起,在减速机下架设滑轮组,利用大型吊车和手拉葫芦牵引,结果五分钟不到时间就将“大家伙”拖了出来!在安装过程中也采用同样方法,大大节约了时间;在大家的共同努力下,最终在规定时间内圆满完成检修作业任务。此次减速机的更换,既为工厂节约了维修费用,更重要的是锻炼了队伍,大大增强了员工维修、更换大型设备的信心,提高了员工维修技能,增强了工厂维修大型设备的能力。作业结束后,看着运转正常的原料磨,参与检修人员自豪感油然而生!
今年四月初,为解决胜利分厂余热发电PH锅炉回灰温度高,导致入库、入窑斗提胶带使用周期短、维护费用高等问题,经海螺水泥股份有限公司研讨批准,该厂启动三线PH锅炉回灰技改。为及时高效完成技改,该厂厂部领导多次组织专题会议研讨,明确分工,机动处具体安排施工进度、跟踪技改设备到货及调试、生产处负责土建施工、胜利分厂在线制作安装技改相关钢结构及平台。本次技改安装了2台拉链机和1台斗提机,构成新的PH锅炉回灰系统,可以直接将锅炉热灰送入均化库标准仓,混合进入入窑斗提。技改后,通过半年时间的运行表明,入库物料温度进入入库皮带时,从以前的120-200℃下降到60-67℃,不仅极大地延长胶带斗提使用周期,而且有效减轻热灰对设备和工艺的影响,提高了斗提胶带使用寿命,降低了备件采购成本,节约了维修资金,达到技改预期效果。
在全体员工的共同努力下,该厂还自主更换预热器一、二级内筒挂片和三线预热器三、五级内筒挂片、矿山分厂1209A破碎机转子进行更换、一线0105粘土轧辊更换、装运分厂PO52.5水泥输送斗提胶带更换、制造分厂0401入库斗提胶带更换等,其中0401斗提胶带更换与内筒挂片更换,就为工厂节约维修费用9万余元。5月初,该厂电气专业组还组织人员对工厂站五道轨道衡进行自主维修,并一次性通过国家轨道衡计量所上海分站的专业检定,保证了衡器的称量准确,节约了维修经费,满足了工厂经营贸易需求。
自主维修工作的开展,进一步提高了专业人员技能水平,培养锻炼了维修队伍,更为工厂节约了资金费用,降底了生产成本。